1997年,受当时大环境的影响,机械加工行业很不景气,他们厂的效益也很不好。为了遏制连年亏损的势头,机修厂结合生产实际,推出了以新产品开发为主要内容的“曙光工程”,成立了以陈景世为主的新产品开发领导小组。面对困境,他主动和经营办的同事跑市场、搞调研,寻找适合生产的项目,积极投入到市场竞争中去,当年,他们选中了10个具有一定市场潜力的项目。其中一个是抽油泵大修的项目,而抽油泵大修中有一道很关键的工艺就是缸套端面精磨,他们在与一家石油机械厂洽谈合作事宜时,对方直截了当地说:“端面精磨你们加工不了,要加工,也得送我们这儿来。”因为对方清楚地知道,这道工艺必须要有一台震动磨床,而这种震动磨床很难找到专门的生产厂家。出于技术保密的原因,对方和其他厂家都不肯告诉陈景世震动磨床的内部结构及工作原理。在这种情况下,他决心自行设计制造,并且查阅了大量资料,但没有找到类似震动磨床的相关内容。正当一筹莫展的时候,一位司机来找他,说汽车在行驶中方向盘摆得很厉害,修了好几次都没能解决问题,他说你找一下两前轮的动平衡试试。说完这句话,陈景世脑海里灵光一闪,不平衡不正是一种震动原理吗?掌握了工作原理,他很快就找到了影响震动的症结所在,经过近半个月的攻关,终于自行设计制造出了震动磨床。这台震动磨床不但研磨精度达到了技术要求,而且操作方便、体积小、节能、研磨速度快,经测试,研磨工效比同类设备提高25%以上。就这样,他们实施的“曙光工程”先后有8个项目投入生产,当年就在扭亏的基础上盈利8万余元,同时安置23名企业富余人员。
陈景世认为,一个人能力有大小,但只要为企业的发展积极进取、奋发向上,就能够有所作为。1999年11月,机修厂承担了环境净化厂的粉碎机和抓斗机等专用设备的设计任务,并由他负责设计。在抓斗机的设计过程中,需要综合运用液压系统、传动机构、机械制造、电器设备以及结构力学和材料力学等多个学科的知识。而且根据环境净化厂的要求,抓斗机的臂长要在7米以上,保证180~200度的转动角度,制造成本要控制在3万元左右,还要考虑设备的坚固耐用和必备的实用性能。为尽快使抓斗机投入生产,他多次深入到工作现场观察,对照抓斗机的结构,进行分析研究,然后再进行整体综合设计,每天不知不觉就工作10多个小时。过度的劳累,导致颈椎病复发,但他还是咬牙坚持下来了。经过近2个月的努力,先后设计图纸200多张,终于顺利完成了抓斗机的整体设计。他设计的抓斗机不仅达到了最初的技术要求,而且在整体结构上有了重大突破,转动角度达到了400度以上。
2000年,胜兴集团决定上一套粉尘加工设备。为确保产品质量,以便在激烈的市场竞争中站稳脚跟,胜兴集团花50万元从一所著名高校购买了这项技术,并投资几百万元购买了加工设备。然而令人意想不到的是,投入生产后不久,就接二连三地出现故障。每生产几天就需停机进行设备检修,反复修理仍不能解决问题,专家教授对此也感到十分头疼。专家和厂家的技术人员到现场联合会诊,得出的结论是中轴损坏,要求拆卸设备运回厂家修理。要拆卸高7米多、重几十吨的设备,需要动用大吊车,这样不仅要拆掉工房大门,还要掀掉房顶,不但工作量大,而且需要大笔的费用。在这种情况下,胜兴集团的领导找到了陈景世。他在仔细研究了图纸后,又对设备的安装过程进行了仔细的检查,很快找到了问题所在,在征得对方的同意后,组织技术人员,按照自己的思路进行检修,不到两个小时就解决了故障,对方在了解了他的维修过程后,连声称赞说:“没想到,没想到,你真了不起。” |